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馬鞍山石料生產線_1800×1800錘式破碎機的改造
1800×1800錘式破碎機的改造,馬鞍山石料生產線首選黎明石料砂石生產線 山東某石料廠司有一臺1800x1800可逆轉反擊錘式破碎機,承擔石灰石礦的破碎任務(僅一級破碎),其設計臺時產量為230t/h,產品粒度要求是25mm篩余量不大于10%,破碎機自隨著回轉窯的投產運行以來,實際與設計能力相差甚遠。產品粒度指標25mm篩余量也超出了設計要求,常在12-20%之間波動,導致生料磨的臺時產量較低,給窯的操作造成難度。有時甚至出現生料供應不足,經常停窯待料。
原因分析
該破碎機原結構為左右對稱布置,轉子兩側均為上、下反擊板組各一組,轉子上方為礦石進口,轉子下方約60°弧長為空檔,物料經下反擊板與錘頭間的間隙排出。
當破碎機以任一方向轉動時,只有一側的反擊板組起破碎作用,產品粒度依靠調節下反擊板組與錘頭間的間隙來實現。上、下反擊板組均為盲板,經破碎后的物料只能從下反擊板末端與錘頭間的寬約25mm的窄長縫隙排出,縫隙大則粒度不合格,縫隙小則過粉碎現象嚴重,破碎機電流大且臺時產量低,這就是長期以來造成粒度超標且產量偏低的原因。
改造方案
針對上述情況,改造的重點放在提高粒度合格率,并適當提高臺時產量的問題上,為此,我們在破碎機下腔增設一弧長130°的破碎篩,目的有四:
1.通過破碎篩的蓖縫寬度控制物料的粒度大小;
2.承受錘頭和物料的打擊,對破碎篩上大于25mm的石子進行細破;
3.臨、降低排料速度,減輕破碎機下腔漏斗的磨損;
4.增設破碎篩后,下反擊板不再承擔控制粒度的功能(即細破功能),于是可以將其與錘頭間的間隙放大至一到兩倍,只承擔中破功能,其下反擊板未端排出的石子粒度可以控制在5-60mm,這就使得下反擊板對應弧段的物料通過能力增強,從而提高臺時產量。
具體改造過程中,首先拆除了原破碎機右側的下反擊板組、而后以一中心角為130°弧長為2065mm的破碎篩來封閉破碎下腔,破碎篩組體的一端與右側上反擊板組用銷軸聯接(另一端安裝在出料斗里專門設置的支撐架上),與錘頭的間隙通過右側原粒度調節器和支撐梁上的墊板來實現,以適應蓖板和錘頭的磨損情況。
為保證破碎篩的強度和剛度,蓖板設計匕采用了高錳鋼鑄造的結構形式:整個破碎篩由九塊蓖板組成(軸向一組三塊,整個弧長方向共三組),其中錘頭運行方向的更后一組蓖板上開了中心角約20°的安全孔,以利排出進人破碎機的不可破碎物。
改造效果
1.改造后運行九個月來,產品粒度合格率始終保持10%,即25mm篩余≤10%,而且大多數在7%以下。
2.改造后破碎機臺時產量,得到相應的提高,超過以往歷年的水平。
3.由于石灰石粒度降低,生料磨的臺時產量比原來平均提高16.4%,且穩定性好,基本滿足窯生產的要求。
4.改造使破碎機下腔排出的物料排出速度減慢,減少了生料漏斗的磨損和維修。
5.因粒度減小、臺時產量提高,電耗降低及生料磨臺產提高,窯的運轉率提高,維修費用降低,年綜合效益在100萬元以上
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